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本鋼板材煉鋼廠新型輕軌吊車滑觸線溫度應(yīng)力的解決與分析

日期:2024-09-20 14:35
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摘要: 對(duì)于本鋼煉鋼廠部分區(qū)域采用的新型輕軌吊車滑觸線在溫差變化較大的工況環(huán)境下產(chǎn)生的溫度應(yīng)力進(jìn)行了深入研究,同時(shí)針對(duì)其對(duì)設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行造成的**影響提出了科學(xué)有效的解決方案,對(duì)冶金企業(yè)中,仍采用輕軌式滑觸線供電方式的技術(shù)改造有著積極的借鑒意義。

  目前,安全滑觸線、銅質(zhì)鋼體滑觸線等取代陳舊的輕軌式吊車供電滑線已成為冶金企業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的趨勢(shì),但是,由于工況環(huán)境的影響及生產(chǎn)的制約,現(xiàn)今,在本鋼板材股份有限公司煉鋼廠還有部分區(qū)域仍然沿用輕軌式滑觸線,技術(shù)人員通過技術(shù)革新,取消了原隨輕軌并排鋪設(shè),并分段補(bǔ)償?shù)亩鄬愉X排,而**性地采用了在輕軌的軌腰兩側(cè)焊接兩條銅排的新型滑觸線,使電壓損耗得到了有效控制,故障率顯著下降,設(shè)備維護(hù)量也大大降低。但是,由于在當(dāng)初改造過程中,并未將輕軌的溫度應(yīng)力問題考慮進(jìn)去,在滑觸線鋪設(shè)距離較長、距現(xiàn)場(chǎng)熱源較近的區(qū)域,新型輕軌滑觸線(簡稱 NLATL)的溫度應(yīng)力問題就比較突出,從而隨著現(xiàn)場(chǎng)溫度的急劇變化而出現(xiàn)嚴(yán)重的膨脹和收縮的現(xiàn)象,并由此引發(fā)了設(shè)備故障。在本鋼板材煉鋼廠,此種新式的輕軌滑觸線還將在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)繼續(xù)使用,如何確保其在復(fù)雜的冶金環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行,關(guān)系到能否確保吊車的安全穩(wěn)定運(yùn)行和煉鋼廠生產(chǎn)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn),具有迫切的現(xiàn)實(shí)意義。

1 新型輕軌吊車滑觸線的技術(shù)性能

1.1 新型輕軌滑觸線的組成結(jié)構(gòu)

新型 24kg 輕軌滑觸線的安裝結(jié)構(gòu)圖如圖 1 所示。

如圖 1 所示,50mm×10mm 導(dǎo)電銅排(圖中 5)被焊接在軌腰的兩側(cè),結(jié)構(gòu)緊湊牢固。

1.2 新型輕軌滑觸線的優(yōu)點(diǎn)

與老式輕軌滑觸線相比,因?yàn)槿∠朔侄窝a(bǔ)償?shù)亩鄬愉X排、補(bǔ)償電纜及相關(guān)連接組件,結(jié)構(gòu)更加簡潔,既減少了故障點(diǎn),又便于維護(hù);由軌腰兩側(cè)焊接的兩條銅排替代了導(dǎo)電性較差的鋁排,減少了傳輸過程中的電壓損耗。

1.3 新型輕軌滑觸線運(yùn)行中存在的問題

在煉鋼廠鑄鋼二跨區(qū)域,吊車滑線全長達(dá) 500m 的吊車采用新型輕軌滑觸線供電 (上壓式),有 260t 橋式鑄造起重機(jī) 2 臺(tái),225t 橋式鑄造起重機(jī) 1 臺(tái),由于該區(qū)域滑線標(biāo)高僅為 13.5m,而地面設(shè)置的烤罐器、傾翻機(jī)、運(yùn)送鋼水罐的臺(tái)車等熱源與吊車滑線的直線距離有時(shí)還不到6m如此長的鋪設(shè)距離及復(fù)雜的工況環(huán)境,給沒有任何溫度應(yīng)力補(bǔ)償功能的吊車滑觸線造成了較大影響,使其隨著現(xiàn)場(chǎng)溫度的急劇變化而出現(xiàn)了嚴(yán)重的脹縮現(xiàn)象,并頻繁引發(fā)設(shè)備故障。僅 2011 年全年,因滑觸線脹縮而引發(fā)的故障達(dá) 10 起,故障臺(tái)時(shí)為 270min,其中,8 月 7 日,由于滑線變形導(dǎo)致 11 號(hào) 225t 吊車集電器“下炕”,造成設(shè)備熱停機(jī) 30min,4 號(hào)連鑄機(jī)斷澆,對(duì)煉鋼生產(chǎn)產(chǎn)生了嚴(yán)重影響。

2 輕軌式吊車滑觸線溫度應(yīng)力的產(chǎn)生

2.1 輕軌滑觸線溫度應(yīng)力的產(chǎn)生輕軌滑觸線的基本應(yīng)力包括:彎曲應(yīng)力和溫度應(yīng)力[1]。其中溫度應(yīng)力 σt:σt=1.6Δt

在溫度應(yīng)力的作用下,輕軌會(huì)出現(xiàn)縱向水平推力,引發(fā)脹軌或縮軌現(xiàn)象。

2.2 輕軌滑觸線溫度應(yīng)力對(duì)生產(chǎn)的**影響

由溫度應(yīng)力引發(fā)的脹軌或縮軌現(xiàn)象,若能通過輕軌滑觸線間的連接軌縫完全吸收和化解,則不會(huì)對(duì)滑觸線本身造成影響。但是,如果輕軌的溫度應(yīng)力過大或鋪設(shè)不合理,每當(dāng)溫度改變 1℃,輕軌就需要承受 1.6t的壓力或拉力。當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)溫度升高而脹軌嚴(yán)重時(shí),滑線變形彎曲(圖 2 a),將造成吊車集電器“下炕”;當(dāng)冬季氣溫降低時(shí),滑線縮軌嚴(yán)重,導(dǎo)致滑線間連接軌縫過大(圖 2 b),吊車集電器通過時(shí),會(huì)造成“戧耙子”現(xiàn)象。

3 輕軌式吊車滑觸線溫度應(yīng)力的解決

3.1 新型輕軌滑觸線溫度補(bǔ)償裝置的設(shè)計(jì)

針對(duì)新型輕軌滑觸線的結(jié)構(gòu)和運(yùn)行特點(diǎn),并結(jié)合 JGH 鋼體銅質(zhì)滑觸線溫度補(bǔ)償裝置的原理,開發(fā)設(shè)計(jì)了新型輕軌滑觸線溫度補(bǔ)償器,如圖 3 所示。

將原有連接銅排的圓形連接孔(圖 2 b)改為長 40mm 的圓角矩形孔,使輕軌可在連接板的束縛下脹縮竄動(dòng),從而具有吸收溫度應(yīng)力的作用;同時(shí),為了確保輕軌在脹縮過程中接頭處的導(dǎo)電性,在接頭兩側(cè)各焊接一塊引流板,用 6 根 1×70mm2電纜跨接,具體形式如圖 7 所示。

3.2 預(yù)留軌縫的設(shè)置

為了更好地發(fā)揮溫度補(bǔ)償器的效能,在補(bǔ)償器的安裝過程中,必須嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求預(yù)留軌縫,其計(jì)算公式為:

a = 0.0118(Tmax ? t)L ? C [1] (1)

式中 a —— 鋪設(shè)時(shí)預(yù)留軌縫(mm);

Tmax——輕軌可達(dá)到的*高溫度(℃),可采用*高氣溫加 20℃;

t ——鋪設(shè)時(shí)測(cè)定的輕軌溫度(℃);

L ——輕軌長度(m);

C ——輕軌接頭應(yīng)力限制輕軌自由脹縮的長度(mm),輕軌小于 15m 時(shí),取值為 1.5~3mm。

根據(jù)上式,鑄鋼二跨滑觸線年*高溫度為 55℃,輕軌每根長 10m,平均每 4 根加裝 1 套補(bǔ)償器,則 L取 40,改造時(shí)的實(shí)測(cè)溫度為 20~ 30℃間,C 取 1.5,則:

a = 0.0118×40×(55?25)?1.5=12.66

取 15mm.根據(jù)計(jì)算結(jié)果,在安裝補(bǔ)償器的施工過程中,對(duì)輕軌間的軌縫進(jìn)行了調(diào)整,從而確保了補(bǔ)償器的效能發(fā)揮。

3.3 新型輕軌滑觸線連接矯正器的設(shè)置

舊式輕軌滑線的接頭處采用魚尾板連接,魚尾板能緊密地固定在輕軌的軌腰處,從而限制輕軌發(fā)生錯(cuò)位變形,但是,新型輕軌滑線改用 50mm×10mm 銅排作為連接板后,雖然導(dǎo)電性增強(qiáng)了,但連接板在軌腰處存在 12mm 左右的間隙(如圖 4 所示,上圖為采用銅板連接,下圖為魚尾板連接),極易造成輕軌接頭的錯(cuò)位變形,如圖 5 所示。

為了確保補(bǔ)償器在輕軌接頭處連接可靠,又研究設(shè)計(jì)了輕軌連接矯正器,矯正器由 1 塊連接底板和 4塊卡板組成,如圖 6 b 所示。

安裝時(shí),先將底板焊接于輕軌接頭的一側(cè)(于軌底處兩側(cè)焊接),然后,將接頭處矯直、軌面矯平,穩(wěn)定后,將 4 塊卡板分別焊接于另一輕軌接頭的軌底兩側(cè)(圖 6 a,粗線為焊接處),從而,既可以實(shí)現(xiàn)輕軌的自由縱向脹縮,又嚴(yán)格限制了輕軌的變形錯(cuò)位。

3.4 新型輕軌滑觸線溫度應(yīng)力補(bǔ)償系統(tǒng)的確立

如上所述,新型輕軌滑觸線溫度應(yīng)力補(bǔ)償系統(tǒng)由溫度應(yīng)力補(bǔ)償器(包括補(bǔ)償連接銅板、引流板、過渡電纜)和輕軌連接矯正器組成,同時(shí)按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接頭的軌縫做好調(diào)整(圖 7),以確保補(bǔ)償系統(tǒng)效能的發(fā)揮。

4 溫度補(bǔ)償系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置與監(jiān)控

4.1 溫度補(bǔ)償系統(tǒng)安裝位置的選擇

鑄鋼二跨的吊車滑線全長 500m,而距離熱源*近、作業(yè)率*高的區(qū)域主要集中在中段,即從 2 號(hào)轉(zhuǎn)爐至 6 號(hào)轉(zhuǎn)爐共 230m 左右的區(qū)域內(nèi),根據(jù)計(jì)算及現(xiàn)場(chǎng)勘查,計(jì)劃分別于 1 號(hào)轉(zhuǎn)爐對(duì)面、2 號(hào)轉(zhuǎn)爐對(duì)面、3 號(hào)傾翻機(jī)對(duì)面、4 號(hào)轉(zhuǎn)爐對(duì)面、5 號(hào)轉(zhuǎn)爐對(duì)面,每隔 40m 均勻分布安裝溫度補(bǔ)償 5 套。

4.2 補(bǔ)償器系統(tǒng)安裝及效果監(jiān)控

從 2012 年 2 月~10 月 16 日,利用低產(chǎn)期及三次聯(lián)合檢修的時(shí)間,對(duì)鑄鋼二跨輕軌滑線中段進(jìn)行了增設(shè)溫度應(yīng)力補(bǔ)償器系統(tǒng)的改造施工,累計(jì)消耗材料費(fèi)用 18600 元左右(原計(jì)劃費(fèi)用為 23400 元,利用拆吊車留存的舊電纜 60m,節(jié)約近 5000 元),如表 1 所示,累計(jì)施工共 14.5h,在安裝補(bǔ)償器的同時(shí),對(duì)相應(yīng)的接頭處的預(yù)留軌縫進(jìn)行了調(diào)整(預(yù)留 15mm),并加裝了輕軌連接矯正器,以提高補(bǔ)償器的穩(wěn)定性,安裝效果如圖 7 所示。

通過上述改造,新型輕軌滑線補(bǔ)償器每處可增加 40mm 的*大補(bǔ)償量,即全程新增*大補(bǔ)償量為:

40mm×5=200mm。

經(jīng)過近 1 年的運(yùn)行證明:增設(shè)溫度應(yīng)力補(bǔ)償器系統(tǒng),使鑄鋼二跨滑線溫度應(yīng)力的問題得到了徹底解決。從 2012 年初開始改造,至 2012 年 12 月(10 月 16 日改造基本完成),改造區(qū)域滑線經(jīng)受住了年初?20 多攝氏度嚴(yán)寒及夏天 40 多攝氏度高溫的考驗(yàn),沒有發(fā)生一起滑線變形的設(shè)備故障,實(shí)現(xiàn)了零故障運(yùn)行,技術(shù)改造效果非常明顯。

5 結(jié)論

(1)鑄鋼二跨所使用的新型輕軌滑觸線原設(shè)計(jì)及施工標(biāo)準(zhǔn)不能夠滿足現(xiàn)有生產(chǎn)環(huán)境變化的要求,造成故障頻發(fā),嚴(yán)重地影響了煉鋼生產(chǎn),必須改造解決。

(2)所設(shè)計(jì)的溫度應(yīng)力補(bǔ)償器系統(tǒng)由補(bǔ)償連接銅板、引流板、連接矯正器及過渡電纜組成,設(shè)計(jì)簡單,科學(xué)合理,且實(shí)效性強(qiáng)。

(3)近 1 年的零故障運(yùn)行,充分證明了上述解決方案的科學(xué)性、有效性,符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際要求。

(4)通過科學(xué)有效的技術(shù)改造,使舊設(shè)備重新煥發(fā)了活力,同時(shí),通過技術(shù)改造不但取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,也積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn),對(duì)提高設(shè)備管理水平具有重要意義。










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