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大板坯連鑄接收跨吊車滑線變形問題的解決與分析

日期:2024-09-20 12:35
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摘要: 深入分析了 JGH-240 型銅質(zhì)剛體滑觸線隨著溫度變化而發(fā)生收縮和膨脹,并導(dǎo)致滑觸線嚴(yán)重變形的原因,提出了科學(xué)有效的解決方案。同時,依據(jù)現(xiàn)場監(jiān)測的**手?jǐn)?shù)據(jù)對改造前后該滑觸線的變化情況進(jìn)行了科學(xué)的技術(shù)分析,對以后煉鋼廠新系統(tǒng)建設(shè)及設(shè)備改造有著積極的借鑒意義。

  隨著本鋼的設(shè)備升級和技術(shù)改造步伐的加快,安全滑觸線、銅質(zhì)鋼體滑觸線等,導(dǎo)電性更好、運行更穩(wěn)定、維護(hù)量更小的滑觸線逐漸取代了輕軌、角鋼等老式落后的供電滑線。煉鋼廠大板坯連鑄機系統(tǒng)于2008 年底建成投產(chǎn),該區(qū)域的鋼水接收跨有 260 噸橋式鑄造起重機 3 臺,其供電采用 JGH-240 型銅質(zhì)拼裝

式剛體滑觸線(側(cè)壓式)。但由于其自身設(shè)計、安裝質(zhì)量及現(xiàn)場環(huán)境影響等原因,使得該型號滑觸線在炎熱的盛夏和寒冷的嚴(yán)冬,會隨著現(xiàn)場溫度的急劇變化而出現(xiàn)嚴(yán)重的膨脹和收縮,*終威脅到了吊車的安全運行。目前,在煉鋼廠新建及改造工程項目中,吊車已普遍推廣使用銅質(zhì)剛體滑觸線(拼裝式或復(fù)合式),如何確保其在復(fù)雜的冶金環(huán)境下穩(wěn)定運行,關(guān)系到能否確保吊車運行的安全穩(wěn)定和煉鋼廠生產(chǎn)目標(biāo)的順利實現(xiàn),具有迫切的現(xiàn)實意義。

1 JGH-240 型銅質(zhì)拼裝式剛體滑觸線產(chǎn)品介紹

JGH-240 型銅質(zhì)拼裝式剛體滑觸線是由銅型材為導(dǎo)電材料、上等“幾”型鋼為基架,采用絕緣子組件,安裝在固定支架上的一種滑觸線(簡稱:滑線),斷面圖如圖 1。1、銅質(zhì)剛體滑觸線;2、沉頭螺釘;3、絕緣子;4、墊圈;5 壓板;6、托板;7、螺栓;8、墊圈?;€每根長 6 米,固定滑線的固定支架焊接在廠房梁上,每 3m 焊接 1 個做為支撐。連接時,將兩段滑觸線支架,通過內(nèi)部的鋼芯(連接板)用螺栓連接,銅導(dǎo)體則用二塊長銅夾板、夾緊在支架上如圖 2。

該型號滑觸線(以下簡稱滑線)具有結(jié)構(gòu)簡單,載流量大,壓降小等優(yōu)點[1]。

2 銅質(zhì)拼裝式剛體滑觸線在使用中暴露出的問題

2.1 大板坯連鑄鋼水接收跨的現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境煉鋼廠大板坯連鑄系統(tǒng)的鋼水接收跨主要承擔(dān)大板坯連鑄機所需鋼水包的吊運、熱鋼水包維修及鋼水包的烘預(yù)熱等工作。有 3 臺 260t 冶金鑄造起重機,軌道標(biāo)高為 26m,下方有連鑄機 2 臺、鋼包傾翻機(用于熱鋼水包維修)1 臺、鋼包烘烤器 2 臺、渣罐 2 個、鋼水包運輸臺車 4 臺,鋼包臨時放置位 10 余處。

夏天,由于廠房內(nèi)的鋼水包、熱修包、鋼包烘烤器、渣罐等熱源的表面溫度都能達(dá)到 400℃以上,使吊車上的環(huán)境溫度能達(dá)到近 50℃;冬天,當(dāng)外部氣溫下降到-25℃以下時,廠房環(huán)境溫度*低能達(dá)到-20℃左右。因此,該區(qū)域全年溫差*大時達(dá)到了 70℃,如此大的溫差對吊車滑線的穩(wěn)定運行是*嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

2.2 JGH-240 型滑觸線在現(xiàn)場由于溫差變化而暴露出的問題

接收跨的吊車滑線于 2008 年 8 月份開始安裝,全長 150.5m。在安裝時,施工方按照產(chǎn)品樣本中要求,即:當(dāng)時現(xiàn)場溫度為 40℃左右,在連接處預(yù)留了 3~5mm 的間隙,同時,由于滑線總長度超過100m,考慮到膨脹問題,在 6#柱與 7#柱之間設(shè)置了一個一段式溫度補償連接器。但是,現(xiàn)場全年溫差達(dá)到了 70℃以上,這是當(dāng)初設(shè)計與施工所以上兩種情況*終會使吊車集電器的滑塊與滑線接觸**,造成集電器損壞、脫離、打火、短路放炮等惡性設(shè)備事故,從而造成整個區(qū)域的生產(chǎn)熱停。據(jù)統(tǒng)計,從 2008 年 10 月至 2009 年 7 月間,共發(fā)生由于滑線變形而引發(fā)的故障 14 起,故障臺時為 34.5 h,而每次處理時都必須要求整個大板坯鋼水接收跨的吊車滑線全區(qū)域停電(即:停止對兩臺連鑄機的所有吊罐作業(yè)和鋼包周轉(zhuǎn)),嚴(yán)重影響了大板坯連鑄機的板坯生產(chǎn),從圖 4 可以發(fā)現(xiàn),環(huán)境溫度的急劇變化引起了滑線故障的增多。

3 剛體滑觸線熱膨脹問題的解決

3.1 剛體滑觸線解決熱膨脹問題的一般方法

國內(nèi)針對剛體滑觸線的熱膨脹一般采取溫度補償?shù)姆椒右越鉀Q,溫度補償分為分散補償和集中補償兩種方式[2]。

分散補償法[2]就是在每根滑線之間預(yù)留伸縮空間,伸縮空間由安裝環(huán)境溫差確定,并且在每根滑線上加一固定支撐點,其它支撐點采用浮動支撐。如 2.2 小節(jié)所述在安裝時,在連接處預(yù)留了 3~5mm的間隙,就是應(yīng)用了分散補償法。

集中補償法[2]是在全年溫差大約 30℃,全線長度超過 100m 的情況下,安裝溫度補償裝置進(jìn)行補償?shù)姆椒āH?2.2 小節(jié)所述設(shè)置溫度補償連接器即是采用了集中補償法。

3.2 關(guān)于鋼水接收跨剛體滑觸線熱膨脹問題的分析

首先,在安裝方面,雖然在每兩根滑線的連接處預(yù)留了 3~5mm 的間隙作為分散溫度補償,但由于施工人員經(jīng)驗欠缺,在安裝時過于緊固壓板螺栓,造成部分滑線受熱或受凍后不能向兩端連接處均勻地伸展或收縮,*終導(dǎo)致了一部分分散補償?shù)倪B接間隙沒有發(fā)揮作用,而局部會因為膨脹過大或收縮嚴(yán)重,造成滑線彎曲變形或斷裂。

其次,由于大板坯連鑄系統(tǒng)的鋼水接收跨全年溫差超過了 70℃,原設(shè)計的一處溫度補償連接器無法滿足現(xiàn)場環(huán)境條件的要求,補償效果有限。

3.3 剛體滑觸線熱膨脹問題的解決方案

3.3.1 提高分散補償?shù)挠行?

2008 年 12 月至 2009 年 7 月,先后利用低產(chǎn)期對接收跨的吊車滑線的連接處及支架上的卡板螺栓進(jìn)行了 6 次大的調(diào)整,對部分發(fā)生了變形的滑線連接處的間隙做了重新設(shè)置,同時,為了保證剛體滑線在溫度變化的情況下能有效地進(jìn)行伸縮,要求對固定支架上卡板螺栓的緊固進(jìn)行適度調(diào)整,將壓力調(diào)整為擰至彈簧墊圈壓力一半[4],采用浮動支撐以解決滑線隨溫度變化進(jìn)行伸縮的問題。

3.3.2 增加集中溫度補償器

根據(jù)滑線總長 150.5m、地面熱源分布不均勻的實際情況,決定在 7#連鑄機對面(即 3#柱和4#柱之間)、5#RH 臺車道上方(即 1#柱和 2#柱之間)的 4 相滑線(A、B、C、PE)各增加一套溫度補償器,具體安裝位置如圖 5。增加 2 處補償器后,使 3 個補償器均勻地分布于整條滑線上,相互間距為 42m 左右,利于補償器充分發(fā)揮溫度補償效用。

通過廣泛地對比與調(diào)研,選擇采用了 JGH-240兩段式溫度補償連接器[3],該補償伸縮器如圖 6,由滑觸線、導(dǎo)電軟連接線、滑套和滑桿組成,兩個滑觸線頭部被折彎,兩個彎曲的部分相互搭接,兩端頭經(jīng)過細(xì)致地打磨,每個導(dǎo)電軟連接線的兩端分別固定在兩個滑觸線的側(cè)面,兩個滑觸線底部為滑套,兩個滑套之間通過滑桿連接固定。

該裝置結(jié)構(gòu)簡單、設(shè)計合理,強度大,精度高,每個補償器的伸縮*大設(shè)計調(diào)整量 Lmax 可達(dá)60mm,可有效吸收溫度變化對滑線的不利影響。

2009 年 7 月,利用生產(chǎn)間歇時間對接收跨滑線進(jìn)行了增設(shè)溫度補償器的改造施工,由于滑線固定支架為每 3m 設(shè)置 1 個,為了使增設(shè)的溫度補償器固定可靠,在安裝補償器的位置各增設(shè)支架 1 個,以提高補償器的穩(wěn)定性。

通過上述改造,接收跨滑線在原有的集中補償量的基礎(chǔ)上每相(共 A、B、C、PE 4 相)又增加了 2 處,各 60mm 的*大補償量,即每相滑線新增*大補償量達(dá)為:60×2=120mm。

4 滑線改造后的效果

經(jīng)過 1 年多的運行證明:通過分散補償方式的調(diào)整,尤其是溫度補償器的增加,使鋼水接收跨滑線熱膨脹問題得到了徹底地解決。在 1 年多的運行過程中,該改造方案經(jīng)受住了 2009 年冬季零下 20多攝氏度的低溫及 2010 年夏季現(xiàn)場近 50℃的高溫的嚴(yán)峻考驗,實現(xiàn)了零故障運行。同時,通過日常檢查監(jiān)控和測量收集的十幾組數(shù)據(jù)清晰地證明了采用浮動支撐和增設(shè)補償器的有效性。

下面,以對 7#連鑄機對面滑線 C 相新增的溫度補償器在一年多的時間里進(jìn)行的監(jiān)控測量的數(shù)據(jù)為依據(jù),假設(shè)補償器的設(shè)計*大調(diào)整量(Lmax=60mm)的中心點為 0 點(即:可調(diào)整膨脹及收縮都是 30mm),則將滑線膨脹導(dǎo)致補償器收縮*大設(shè)為 30mm,滑線收縮導(dǎo)致補償器伸展*大設(shè)為-30mm,繪制成圖 7。通過圖 7 可形象地展示出補償器隨氣溫變化而發(fā)生的伸展及收縮的補償效果。

圖 7 清晰地表明,溫度補償器的補償量隨著現(xiàn)場環(huán)境溫度的變化而及時改變,兩條曲線(現(xiàn)場溫度、補償量)近乎于平行運行。其中,補償器在 2009年夏季的*大收縮補償量為+29mm(環(huán)境溫度為 47℃);在 2010 年冬季的*大伸展補償量為-27mm(環(huán)境溫度為-20℃);則從 2009 年 7 月至 2010 年 8 月,新增溫度補償器的實際*大補償量(即滑線的實際、*大變化量)Lc 為:

Lc=29mm-(-27mm)=56mm

滑線的實際*大變化量 Lc <設(shè)計*大補償量Lmax,由此可知:此次采用增加 2 處 JGH-240 型兩段式溫度補償連接器的改造方案完全能夠滿足現(xiàn)場溫度變化的補償要求。

5 結(jié)論

鋼水接收跨滑線原設(shè)計及施工標(biāo)準(zhǔn)不能夠滿足現(xiàn)有生產(chǎn)環(huán)境變化的要求,造成故障頻發(fā),嚴(yán)重地影響了大板坯連鑄機的生產(chǎn),必須改造解決。根據(jù)國家相關(guān)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場實際情況,對鋼水接收跨滑線進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整及技術(shù)改造,采用了浮動支撐并增設(shè)了 2 處溫度補償器,每相滑線新增*大補償量為 120mm,使滑線受溫度影響而變形的現(xiàn)象得到了徹底地解決,由改造前的每年引發(fā)故障 14 起,故障臺時 34.5 h,變?yōu)楦脑旌蟮牧愎收线\行。

在一年多的時間里,通過對 7#連鑄機對面滑線 C 相新增的溫度補償器進(jìn)行的監(jiān)控測量而取得的數(shù)據(jù)進(jìn)行的科學(xué)分析,充分證明了溫度補償器的補償量隨著現(xiàn)場環(huán)境溫度的變化而及時改變,滑線的實際*大變化量 Lc <設(shè)計*大補償量Lmax,從而證明了上述解決方案科學(xué)、有效,符合現(xiàn)場實際要求。

煉鋼廠做為大型冶金企業(yè),其工況環(huán)境極為特殊,對電氣設(shè)備的選型、安裝、調(diào)試都有其特殊的要求。因此,在改造及建設(shè)過程中,對新設(shè)備的運行監(jiān)控、統(tǒng)計分析、總結(jié)整改,既是為今后的改造及建設(shè)提供了借鑒,也對提高設(shè)備管理水平具有重要意義。








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